该矿是个银铅锌矿,银为最有价矿物。原矿银品位80—250克/吨,平均约170克/吨,铅品位0.5%左右,锌品位1.2%左右,硫品位1.4%左右。
选矿厂
二、 目前生产指标现状:
目前银回收率一般在85—91%,平均约88%,精矿品位在2900—3800克/吨,平均约3200克/吨;锌回收率一般在0—35%,平均约22%,精矿品位在38—48%,平均约43%;铅回收率一般在88—91%,平均约90%,精矿品位在7—11%,平均约8.8%。生产指标不稳定,从往年的指标分级,及各科研机构的选矿试验报告分析,现场应该是可以改善指标的。
球磨车间
三、 指标不稳的主要原因分析:
(一) 现场主要用丁黄药(45克/吨)、黑药(45克/吨)作为银铅捕收剂,而且黑药比例达60%,用少量的硫酸锌(200克/吨)作为抑制剂,用硫酸铜作为锌浮选活化剂,用丁黄药作为锌捕收剂。药剂制度需要进一步选矿探索。
(二) 原矿有部分原生泥,而且矿石容易泥化,影响矿物的回收率及质量。磨矿细度、磨矿流程需要进一步试验探索。
(三) 由于矿石容易泥化,现场在药剂上未采取措施,应该探索这方面的措施。
(四) 浮选流程采用常规的一次粗选,二次扫选,三次精选的方法,需要研究改造。
(五) 原矿中最主要的有价矿物银包裹粒级比例大,20微米以下的占6%,银包裹在锌矿物里占17.3%。所以要让银单体解离,提高银的回收率,应该需要细磨,同时细磨,又会产生大量的细泥,也会恶化选别。
浮选车间
四、 拟采取技术措施:
鉴于上述问题,在试验做了大量的验证试验,并取了一定的成果,试验报告见<<某矿业有限公司银铅锌多金属矿选矿工艺流程试验室调整优化报告>>,根据试验报告,拟采取以下方案技改:
(一) 减少黑药的用量,银铅黑药用20克/吨,增加硫酸锌用量粗选一用250克/吨,粗选二用80克/吨,扫选用60克/吨。
(二) 由于原矿容易泥化,增加分散剂碳酸钠,粗选一用500克/吨,粗选二用100克/吨。
(三) 由于原矿容易泥化,泥化对浮选有害,而且细磨对最大的有价矿物银的解离和回收率有利,在现场-200目在68%左右为最佳细度。为了解决这个矛盾,采取阶段磨款阶段浮选的方案。即一段磨矿后,矿浆直接进入粗选一,粗选一尾矿经过分级,再进入二段磨矿,二段磨矿矿浆进入粗选二再次粗选。这样可以避免不需要再磨的已经解离的大部分银铅矿物,因为再磨而泥化,直接进入浮选。再经过二道再磨,把部分可以经过再磨而解离的有价矿解离,从而提高了回收率和产品质量。
五、 试验指标结果:
(一) 银的回收率91.6%(原来生产回收率88%左右),银品位3108克/吨,品位差别不大,银回收率提高了3.16%,年生产原矿150万吨,原矿品位170克/吨,银价格4元/吨(当前价),年可增加3223万元。
(二) 同样算法,锌的回收率35%(原来回收率29%左右),锌品位45%,品位差别不大,锌的回收率提高了6%,年生产原矿150万吨,原矿品位1.20%,锌价格11600元/吨(当前价),年可增加1252万元。
(三) 成本增加,碳酸钠500克/吨,年增加约225万元。
(四) 最终年增加收入为4250万元。
项目负责人:林庆勇,选矿高级工程师。
技术单位:宁国市金冶矿业技术服务有限公司